本案計劃將現(xiàn)有的8臺四效蒸發(fā)器進行MVR技術(shù)改造,加裝蒸汽回收管道和MVR壓縮裝置,以減少蒸汽消耗,大幅降低蒸發(fā)成本。本方案已于2015年初開始實施,2016年底完成所有MVR改造,以達到降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品競爭力。
一、項目簡介
本案計劃將現(xiàn)有的8臺四效蒸發(fā)器進行MVR技術(shù)改造,加裝蒸汽回收管道和MVR壓縮裝置,以減少蒸汽消耗,大幅降低蒸發(fā)成本。本方案已于2015年初開始實施,2016年底完成所有MVR改造,以達到降低生產(chǎn)成本,提高產(chǎn)品競爭力。
四效蒸發(fā)器名稱 | 蒸發(fā)量 | 蒸發(fā)器用途 | 改造方案 |
果糖四效預(yù)蒸發(fā)器 | 24噸/小時 | 用于構(gòu)前葡萄糖濃縮 | 在原四效蒸發(fā)器上加裝MVR |
山梨醇四效預(yù)蒸發(fā)器 | 12噸/小時 | 用于加氫前葡萄糖濃縮 | 在原四效蒸發(fā)器上加裝MVR |
十萬麥芽糖四效蒸發(fā)器 | 24噸/小時 | 用于麥芽糖濃縮 | 改為分二次濃縮,新增MVR蒸發(fā)器將濃度從32%濃縮至70%,然后繼續(xù)用原四效蒸發(fā)器將濃度從70%濃縮至84%。同時加裝熱泵,將麥芽糖液化閃蒸二次蒸汽余熱抽回加熱室用。 |
五萬麥芽糖四效蒸發(fā)器 | 12噸/小時 | 用于麥芽糖濃縮 | 改為分二次濃縮,新增MVR蒸發(fā)器將濃度從32%濃縮至70%,然后繼續(xù)用原四效蒸發(fā)器將濃度從70%濃縮至84%。同時加裝熱泵,將麥芽糖液化閃蒸二次蒸汽余熱抽回加熱室用。 |
三萬酸法糖四效蒸發(fā)器 | 8噸/小時 | 用于酸法糖濃縮 | 改為分二次濃縮,新增MVR蒸發(fā)器將濃度從32%濃縮至70%,然后繼續(xù)用原四效蒸發(fā)器將濃度從70%濃縮至84%。 |
F42成品四效蒸發(fā)器 | 24噸/小時 | 用于F42果糖濃縮 | 在原四效蒸發(fā)器上加裝MVR |
F55成品四效蒸發(fā)器 | 24噸/小時 | 用于F42果糖濃縮 | 在原四效蒸發(fā)器上加裝MVR |
山梨醇成品四效蒸發(fā)器 | 8噸/小時 | 用于山梨醇濃縮 | 在原四效蒸發(fā)器上加裝MVR |
二、改造效果總結(jié)
采用以上MVR技術(shù)后,經(jīng)有關(guān)節(jié)能評估機構(gòu)評估,本項目MVR技術(shù)改造取得較好的效果。項目技改前,每蒸發(fā)1噸水消耗蒸汽0.25噸(蒸汽按190元/噸),耗電4度(電費按0.71元/度),即:每蒸1噸水費用為50.34元?,F(xiàn)有8臺傳統(tǒng)四效蒸發(fā)器:總蒸發(fā)量為136噸/小時;按日運行時間為20小時、全年運行300天計算;即:全年蒸發(fā)水為81.6萬噸,全年蒸發(fā)費用為4107萬元。項目技改后,根據(jù)本項目計劃蒸發(fā)器進行MVR技術(shù)改造完成后,淀粉糖蒸發(fā)濃縮的能源由蒸汽為主改成以電力為主,每蒸發(fā)1噸水消耗電力20度(電費按0.71元/度),蒸汽消耗降低至0.05噸(蒸汽按190元/噸),每蒸發(fā)1噸水費用由原50.34元/t,降至23.7元/噸,全年產(chǎn)品蒸發(fā)濃縮費用由原4107萬元下降至1934萬,節(jié)約成本2173萬元,企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益十分明顯。